點擊:發布日期:2022/6/29
故(gù)障原因排除方法(fa)
1、泵開動後,出口壓(yā)力升不上
⑴葉輪旋(xuan)轉方向不符。
⑵泵未(wèi)充分予冷,泵内有(you)氣體。
排除:
⑴電機輸(shu)入線兩相接線對(dui)調
⑵繼續冷卻,并打(da)開防氣閥或調整(zhěng)密封氣壓力。
2、泵的(de)揚程或流量不足(zu)。
⑴電機轉速不足。
⑵葉(yè)輪或管道淤塞。
⑶由(you)于密封氣壓過大(dà),有過量的氣進入(rù)泵内。
排除:
⑴增加轉(zhuan)速。
⑵清洗。
⑶調節密封(fēng)氣壓力。
3、液體吸不(bu)上,指示壓力劇烈(liè)跳動
⑴管道閥未開(kai)或管道阻力大。
⑵管(guan)道漏。
排除:
⑴打開或(huò)清洗。
⑵修理
4、電機溫(wēn)升高。
⑴電機毛病。
⑵葉(ye)輪口環已擦。
⑶迷宮(gong)密封已碰擦。
排除(chu):
⑴電工修理。
⑵調整間(jian)隙。
⑶調整間隙。
5、突然(rán)停車
⑴密封氣壓力(lì)低連鎖。
⑵軸承内卡(kǎ)死。
排除:
⑴調整壓力(li)。
⑵清洗或更換。
6、發生(shēng)振動或噪音
⑴機身(shen)與轉子不同心。
⑵泵(beng)進口壓力過低或(huò)其它原因而産生(shēng)氣蝕。
⑶運動件與固(gù)定件産生摩擦
⑷轉(zhuan)子零件松動。
排除(chu):
⑴調整
⑵調整壓力,放(fang)氣。
⑶校正
⑷檢修
幾起(qǐ)液體泵事故分析(xī)
(1)改造投産初次調(diao)氩,開西号氩泵時(shi),出口壓力怎麼也(yě)上不去,采用充分(fen)予冷,變頻調速為(wei)*,過濾網檢查,穿牆(qiáng)進出口管隔熱🔞檢(jian)查、處理等方法也(ye)沒有效果,廠家現(xiàn)場調試人員也🈲束(shù)手無策。改開🌂東号(hào)氩泵,壓力很快上(shàng)🐪去,運行正常。後檢(jian)修扒塔,發現西号(hao)氩泵👅進口管道設(shè)計不合理,彎頭太(tài)多,本來粗氩Ⅱ塔塔(ta)釜㊙️就低,這樣氩👈泵(bèng)進口NPSH達不到設計(ji)值,出口壓力❌上不(bú)♊去。對進口管改造(zao),減少彎頭。再啟動(dòng),一切正常。
(2)因氩泵(beng)出口管頂部開裂(lie),停車檢修後,再啟(qǐ)動,發現🚶氩🔅泵運行(háng)不♻️久,壓力就掉下(xia)來,加溫反吹後,再(zai)啟動,仍是如此,把(ba)Ⅱ塔🐕塔釜液體全排(pái)淨,重新積液,氩泵(bèng)仍不能正常運行(háng)💘。*扒氩泵小保冷箱(xiāng),去掉進口過濾器(qi)網,問題得以解決(jué)。分析認為,Ⅱ塔内進(jin)入珠🌐光砂的原⛱️因(yīn)是:氩泵出口管頂(ding)部開裂,停車後,漏(lòu)💯進珠光砂,再🥰流到(dao)粗氩Ⅰ塔頂部,加溫(wēn)時通過餾分氣管(guǎn)道流🔆進粗氩Ⅱ塔。
(3)氩(yà)泵密封氣開始選(xuǎn)用壓力氮氣,不久(jiu)發現密封系統混(hun)🎯合氣排放管有液(yè)體排出,分析認為(wei)密封氣堵塞,用微(wēi)量✍️水分析儀分析(xī)🐆壓力氮氣,發現含(hán)水量近🤞1000PPm,這些水是(shì)由于活塞氮壓機(jī)冷卻水鋼套不嚴(yan)密漏進的,問題原(yuan)因得以找到。密封(fēng)🤩氣改用儀表空氣(qi)後🔆,氩泵運行正常(chang)。
(4)首次改造,采用取(qǔ)消精氩塔流程,精(jīng)液氩中微量氮純(chun)度一直不合格,懷(huái)疑是密封氣滲漏(lòu)造成的,研究決定(ding)密封氣改用氩泵(bèng)出㊙️口壓力氩,結果(guo)精液氩仍不合格(ge),密封氣又改回儀(yí)表氣。*進行二🧑🏾🤝🧑🏼期改(gǎi)造,增設精氩塔後(hou),精液氩合格。
(5)今年(nian)8月初,正在運行的(de)東氩泵發現漏夜(ye),改用西氩泵,啟動(dòng)🤩時🌈,轉速隻能調到(dào)2900轉/分,泵出口壓力(li)為0.58Mpa左右,液體打不(bu)上粗氩Ⅰ塔頂部。電(diàn)工咨詢廠家後,重(zhòng)新調💋試變頻器,轉(zhuǎn)速💃🏻達到3600轉/分,泵出(chu)🔆口壓力升為0.8Mpa,液體(ti)可順利打入🍓Ⅰ塔頂(dǐng)部。
液體泵突停對(duì)空分系統的影響(xiǎng)
液氧吸附器用液(ye)氧泵的突停對空(kong)分系統影響不大(da),主要須注意的是(shi)安全方面,要采取(qǔ)主冷液氧危險雜(za)質勤分析,加強液(ye)氧🔅排放等措施。有(yǒu)些液體泵突停對(dui)空分系🈲統影響很(hěn)大,(1)無氫制氩流程(chéng)中的循環粗液氩(yà)泵突停,粗氩冷凝(níng)器✏️仍在工作,液化(hua)的大🤞量液體積攢(zǎn)在粗氩Ⅱ塔底🔆部,不(bu)能回到🧑🏽🤝🧑🏻粗氩Ⅰ塔參(can)加💯精餾,再回到上(shàng)塔,這樣會使粗氩(ya)Ⅰ塔頂部含氧迅速(sù)升高,主冷液氧液(yè)位大幅降低,主冷(leng)液氧液位過低一(yi)是不利于安全;二(er)是換熱面積減小(xiao),空氣吃不近來,氧(yǎng)産量下降,使主工(gong)況波動很大。(2)上下(xia)塔分開流程中的(de)循環液氧泵突停(ting)🧑🏽🤝🧑🏻,液氧大量積攢在(zài)上塔底部,不能回(hui)到主冷,也會使⛹🏻♀️主(zhǔ)冷液氧液位大幅(fu)降低,結果㊙️同上,同(tóng)時也可能發生氮(dàn)塞。所以對這兩種(zhong)流程,泵若突停,要(yào)迅速恢複;正常倒(dao)泵,也👈要小心操作(zuo),保證流量穩定不(bú)間🌂斷(無氫制氩流(liu)程液氩量突然✌️增(zēng)大,會污染主冷液(ye)氧,氧氣純度下降(jiàng)📱,甚至氮塞。)。(3)對于内(nèi)❓壓縮流程液體泵(bèng)突停,會影響産品(pin)氧、氮、氩的供應。下(xià)面就液氩泵倒泵(beng)操作談幾點體會(huì):
首先合理的循環(huán)氩泵流程對泵的(de)安全運行及順利(li)❌倒泵很重⭐要,圖4所(suǒ)示流程比較合理(li),每台氩泵各有一(yī)條獨立的進口管(guǎn),以确保予冷、倒換(huan)備用泵時不影響(xiang)運行泵;過濾器♊、補(bǔ)償器、止回閥、安全(quan)閥的設置如前所(suǒ)述;另外氩泵出口(kou)回流管道不能太(tài)細,否則全回流時(shí)泵的壓力過高,不(bú)利于泵♌的安全;加(jia)溫閥要裝在泵📱後(hòu),以保證加溫時🆚,能(néng)把過濾器上☁️的雜(zá)㊙️質吹除幹淨。目前(qián)比較先進的流程(chéng)是,兩台液體泵一(yī)用一備,備用泵處(chù)📞于冷态低速運行(hang),當🏃🏻主泵故障停機(ji)後,備用泵能夠立(li)即投入正常運轉(zhuǎn),使整套裝置的運(yùn)行不受影🥰響。
正确(què)的倒泵操作是:對(duì)備用泵進行予冷(leng)、啟動,如第👅五項“離(lí)心⭐式液體泵的啟(qi)動”所述進行,須注(zhù)意的是,因為予冷(leng)要消♊耗一定的含(han)氩98%左右粗液氩,去(qu)粗氩Ⅰ塔頂部調節(jie)閥會自動關小,粗(cū)氩Ⅰ塔的回流比降(jiang)低,使粗氩純度變(biàn)壞,微量氧上升,因(yīn)此,予冷時要相應(yīng)🔅降低粗氩産量,以(yǐ)保持純度穩定。另(ling)外備用泵啟動🔞好(hǎo)後,立即停✔️運行泵(bèng),注意要保⭐證去粗(cu)氩Ⅰ塔流量穩定,不(bú)要大🏃♂️幅波動,否則(zé)會影響主塔🔆工況(kuang)。